2020-03-19
真空泵維修之真空泵出力低的影響因素
真空(kōng)泵維修之真空泵出力低的影響因素分析:
(1)真空泵轉子(zǐ)與泵殼體間隙大超標造成出力低。
(2)抽真空係統有(yǒu)二級抽氣(qì)係統(tǒng)的,其中二級抽(chōu)氣係統沒有建立起來,造成(chéng)出力低。
(3)變速箱齒輪配(pèi)合(hé)間隙偏大造成泵側轉速低,出力(lì)低。
(4)電機出(chū)力低。

真空泵出力低的故障處理方法及真空泵維修技術(shù)措施有:
1、拆檢前先做機組真空嚴密性試驗,試(shì)驗合格後再進行真空泵的相關拆檢的工作確保管路無泄漏。真空泵停運停電,關閉人口電動門、停電。記錄(lù)汽輪機的真空值。拆卸檢查部件步(bù)驟順序:連通管、膜盒閥、噴射泵拆檢:第一步先檢查(chá)電磁閥與膜盒閥連(lián)通管,第二步檢查膜盒閥,第三(sān)步檢查空氣噴射泵。
2、檢查電磁閥與膜盒閥連通管路(lù)是否髒(zāng)汙、堵塞(sāi)。拆卸連通管路(lù)兩(liǎng)側接頭(tóu),檢查管路是否暢通,如(rú)果堵塞,清理衝洗幹淨後,再回裝(zhuāng)。拆卸連通管前,應該先少量鬆開鎖母,運行人員就地壓力表變化(huà),有無(wú)吸氣現象發生,如果吸氣嚴重,說明入口電動門不嚴,必須(xū)停止此次檢查工作。
3、第二步檢査(chá)膜盒閥:拆開膜盒閥上部螺栓(shuān)、法蘭上蓋,拆卸(xiè)閥杆。檢查閥杆是(shì)否卡澀,彈簧是否(fǒu)破損(sǔn)。打磨清理閥杆(gǎn),觀(guān)察密封圈是否破損,如(rú)果老化磨損更換新的密封圈。
4、檢(jiǎn)查空氣噴(pēn)射泵噴嘴有無髒汙,進行清理後回裝(zhuāng)。
5、記錄修前修後汽輪機的真空值,啟動真空泵狀態穩定(dìng)後,停運真空泵,熱工人員(yuán)投入運行模擬信號程序打開真空泵電磁閥(fá),檢修人員就地(dì)聽取電磁閥有無開關動作聲音,觀察電機電流是否達(dá)到110A左右,約40分鍾後記(jì)錄汽輪機(jī)的真空(kōng)值,分(fèn)析對比機組真空和電機電流情況為診斷設備故障提供試驗數據。
6、泵檢修期間如(rú)果遇到真空(kōng)泵出現故(gù)障(zhàng),緊急恢複(fù)真空泵,回裝各個(gè)零部件。
7、拆卸連通管前,應該先少(shǎo)量(liàng)鬆開鎖母,運行(háng)人員(yuán)觀察機組真空有無變化,巡操員觀察就地壓力表變化,有無(wú)吸氣現(xiàn)象發生,如果吸氣嚴重,說明入口電動門不嚴,必須停止(zhǐ)此(cǐ)次檢查工作,避免跳機,待小修或者停備期間再進行拆檢。經過拆檢發現膜盒閥(fá)、電磁閥(fá)有(yǒu)輕微的卡澀,清理打磨(mó)後,塗抹潤滑脂,啟泵後,出力提高,電機電流達到110A,機組真空保持穩。
通過本文(wén)對真(zhēn)空泵維(wéi)修(xiū)之真空泵出力低的影響因素進行分析,得(dé)出一個結論就是診斷真空泵出力(lì)低的故障(zhàng),影響因素比較多(duō),在真(zhēn)空泵故障處理(lǐ)的過(guò)程中體現了不停運轉真空泵的情況下,診斷真空泵故障,在檢修處理中以最短的(de)時間消除故障的成(chéng)功經驗,具有(yǒu)一定的借鑒意義。
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